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磨机合理分仓 提高粉磨效率

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磨机合理分仓 提高粉磨效率

发布日期:2023-03-11 作者: 点击:

摘要: 磨机隔仓板不但分隔研磨体,还具备控制物料通过量的功能,合理的结构决定过料能力;通过优化隔仓板结构,实施磨内合理分仓,使各仓球料比趋于更合理,球径针对性强,粉磨效率提高,可实现增产、节电。

关键词: 单层不堵塞隔仓板  过料能力  球料比  通风均匀性

1、引言

磨机隔仓板的主要作用是分隔研磨体,使磨内不同直径的钢球分开,以适应物料粉磨过程中粗粒级用大球、细粒级用小球的合理原则。同时卡住粗颗粒,防止它从前仓窜向后仓。一旦过粗颗粒跑到后仓,因后仓没有大球,无法粉碎而将跑粗,影响产、质量。磨机隔仓板必须具备控制物料流速和有利于磨内通风的功能。然而在实际应用中,球磨机的隔仓板设计没有得到充分重视, 控制物料流速和磨内通风的功能不能正常发挥,造成粉磨效率低下。通过对隔仓板的优化设计,控制合理的物料流速,控制合适的物料通过量,强化均匀通风性能,增加磨内仓数,使研磨体针对物料粒径分段粉磨,从而大幅提高粉磨效率,提高系统产量。中材亨达水泥公司通过隔仓板的改进,提高了系统产量、降低了粉磨系统电耗。

2、原系统概况

中材(云浮)亨达公司有四台φ4.2X14.5m水泥磨,水泥磨系统为辊压机联合粉磨系统。其中1#、2#、磨为圈流工艺,主要生产P.O42.5R水泥,3#、4#磨为开流工艺,主要生产P.Ⅰ和P.Ⅱ硅酸盐水泥。原系统中辊压机为半终粉磨设计,但由于半终粉磨工艺成品水泥需水量较大,影响水泥性能,将其改为联合粉磨工艺,即动态选粉机成品和粗粉全部进入磨机粉磨。系统主要配置见表1:

表1     设备主要配置表

   号

设备规格型号

电机功率(kW)

备注

1

辊压机,φ1800X1200

2X1250


2

料饼提升机NSE1400

2X160


3

V4000静态选粉机



4

4000高效动态选粉机

132


5

布袋除尘器



6

循环风机3050SIBB50

Q=300000m3/h,P=6500Pa

800


7

φ4.2X14.5m水泥磨

4000


8

O-Sepa4000选粉机

250

3#、4#无

9

选粉用布袋收尘器


3#、4#无

10

收尘风机Y5-48No28D

Q=300000m3/h,P=5500Pa

800

3#、4#无

11

磨机布袋除尘器



12

磨机排风机Y5-48No12D

Q=55000m3/h,P=3500Pa

90


工艺流程见下图


 物料配比和产量见表2、 表3:

表2   物料配比(%)

水泥品种、等级

     料

石灰石

炉渣

脱硫石膏

P.O42.5R

84

4

7.6

4.4

P.Ⅰ52.5

96.7

0

0

3.3

P.Ⅱ52.5

94.5

2.2

0

3.3


表3   不同品种水泥产量、质量

水泥品种、等级

系统产量(t/h)

成品细度(R45μm  %)

成品比表面积(m2/kg)

P.O42.5R

170~180

≤12

360±10

P.Ⅰ/P.Ⅱ52.5

130~135

≤10

375±10


3、系统中磨机存在问题

系统中磨机为两仓磨,一仓有效长度为3.38m,二仓有效长度为10.6m。采用用双层筛分隔仓板,隔仓板二仓端为盲板结构。二仓内使用双曲面分级衬板。一仓内使用直径Φ40mm、Φ30mm、Φ25mm、Φ20mm钢球,二仓内使用直径Φ20mm、Φ17mm、Φ15mm钢球和直径为Φ16mm、Φ14mm、Φ12mm、Φ10mm钢锻混装。由于隔仓板二仓端为盲板,通风几乎全部由中心圆处通过,通风阻力大,均匀性差,中部风速高。磨内通风全部从中心圆处经过,篦板和筛板处负压小,过料速度慢,尤其是由于筛分板筛缝宽度仅为2mm,入磨物料温度高时,筛板极易糊料,造成一仓料不能及时进入二仓。由于隔仓板过料能力弱,一仓内存料量偏多,二仓存料量少,造成两仓能力不平衡。同时,由于二仓内双曲面分级衬板分级作用不明显,二仓内存在反分级现象,即尾部小球和大锻比例多。做筛余曲线分析时发现:曲线下降斜率比较平,系统产量明显低于同类型配置的厂家。

4、改进措施

4.1隔仓板结构更换

针对原磨机结构的弊端,我们改用新型zhuanli技术单层不堵塞篦板替换原双层筛分隔仓板。由于是辊压机联合粉磨系统,入磨物料比较细,几乎无0.20mm以上颗粒料进入磨机,因此隔仓板的筛分作用已不需要。单层不堵塞篦板结构合理,可确保筛缝不被仓内的小球或小锻堵塞,有效通孔率能始终保持不变。通过设计合理的通孔率,既能保证合适的过料能力,又能保证通风的均匀性,保证各个仓内的粉磨效率的提高。不堵塞单层隔仓板的中心圆直径小于原双隔仓中心圆,中心圆通孔率(通风面积)小于原双隔仓中心圆通风面积,减弱中心通风过强带来的不利影响。针对开流工艺和圈流工艺需要的不同的磨内隔仓板过料能力,设计合适的通孔率,以保证磨内合适的球料比,提高粉磨效率。

单层不堵塞隔仓板结构见图1:

 

图1   单层不堵塞隔仓板

4.2合理分仓,细化研磨体功能。

针对原二仓内研磨体反分级现象,将原两仓磨改为三仓磨,增加一道单层不堵塞篦板。改进后一仓有效长度为3.43m,二仓有效长度2.6m,三仓有效长度7.86m。一仓中减少直径Φ40mm球用量。原二仓内研磨体用自制回转筛分级,直径Φ15mm以上的钢球和钢锻用于二仓,直径Φ15mm以下的钢球和钢锻用于三仓。磨内改为三仓后,二仓和三仓研磨体级数少,球(锻)径相对集中,对物料粒径的针对性更强,因而会提高研磨体效率。研磨体级配改进前后情况见表4和表五

表4   改进前研磨体级配情况


一仓(仓长3.38m)

规格(mm)

φ40

φ30

φ25

φ20

合计

数量(t )

5

14

21

18

58


二仓(仓长10.6)

规格(mm)

φ20

φ17

φ15

φ16X18

φ14X16

φ12X14

φ10X12

合计

数量(t )

12

18

16

24

34

44

40

188

表5   改进前研磨体级配情况

一仓(仓长3.43m)

规格(mm)

φ40

φ30

φ25

φ20

合计

数量(t )

1

16

22

18

57

二仓(仓长2.6m)

规格(mm)

φ20

φ17

φ16X18

合计

数量(t )

14

18

13

45

三仓(仓长7.86m)

规格(mm)

φ16X18

φ15

φ14X16

φ12X14

φ10X12

合计

数量(t )

12

16

32

44

40

144

5、改进后效果

改进后,磨机通风阻力下降,3#、4#磨出磨水泥温度较之前下降7~10℃,过粉磨现象明显减少。颗粒级配分析显示:<3μm颗粒含量由原16~18%降为14~15%;3~32μm颗粒含量由原65~67%上升到68~70%。系统产量2#磨由170~180t/h上升为190~205t/h,系统粉磨电耗由35~37kwh/t降至31~32kwh/t;3#、4#磨由原130~135t/h上升为150~160t/h,系统粉磨电耗由43~45kwh/t降至39~40kwh/t。


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